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養殖廢水堆肥處理--零排放,悉數廢棄物轉化為有機肥
零排放,悉數廢棄物轉化為有機肥。有效減輕環境污染情況,充分呼應我***環境保護及可持續發展的基本***策。
1、廢水水質***征
養殖場現有處理工藝為:糞水排放選用干濕別離工藝,即人工清理干糞,然后清水沖刷豬舍。干糞集中后,經過脫水工序,將糞漿中水分降低至60%左右,輸送至有機肥工序進行有機肥加工,別離出的水分自流至集水池,與豬舍沖刷廢水混合后,集中進行生化處理。該廢水污染程度較高,含有很多溶解性蛋白質和排泄物,形成廢水中CODcr、SS、總氮含量高,并因水中含有很多尿液,從而導致氨氮含量非常高。該廢水屬高有機物含量廢水,污染程度高,處理工藝復雜,污水處理體系運轉費用高。
2、廢水處理流程的確定
鑒于廢水性質,要想污水處理達標,***先需要對廢水進行預處理,以到達后續處理的要求。該廢水出現灰色,懸浮物較高,氨氮含量較高,高達800mg/l以上,PH值為弱酸性,廢水的預處理工藝為:絮凝中和+吸附沉淀+氨吹脫+過濾。該工藝是在絮凝進程中一起將廢水PH值調理為堿性,并生成不溶性鹽,然后加入吸附劑,將廢水中部分氨氮和磷吸附并構成不溶性沉淀物,與中和反響構成的不溶性鹽經過沉淀進程去除,降低廢水中懸浮物的含量,并一起降低廢水中CODcr、氨氮、總磷的含量,并使水中的銨鹽以氨態氮的方式存在于水中,在后續的高強度吹脫進程中從水中別離,以降低廢水氨氮含量。經吹脫后的廢水中還剩余5%~20%左右的氨氮,因為廢水的PH值的改變,無法深度脫除,所以在后續處理中經過生化處理進程,將廢水中氨氮分解,使之構成硝酸鹽,以到達排放目標。但該工藝進程根底出資和運轉費用高,***別是氨吹脫進程,需要將廢水PH值調理至11以上,再進行氨吹脫,然后再將廢水PH值回調,以習慣后續生化進程需求,一起,吹脫出的氨,不能直接排放***氣,需要將吹出的氨用硫酸或硝酸吸收,然后將構成的銨鹽蒸發枯燥,構成固體銨鹽,外運出售。僅此一項,出資總額和運轉費用就十分高昂,企業難以承受。
根據客戶供給數據,養殖場生豬蓄欄量為500頭,根據***家相關規范,每百頭豬排放水量為3.5m3(夏日),全年平均,養殖場每天廢水量約15m3,量較少,建議選用直接堆肥的處理工藝,該工藝是將養殖場所有糞便集中,然后加入***制菌種,消除***部分臭味,然后按份額加入枯燥的生物質和固化劑,將糞漿內剩余水分吸收,到達固定的含水率,然后進行有氧堆肥,使糞漿在較短時間內到達腐熟,出產有機肥出售,以補償工藝耗費。整個工藝進程無廢水、廢氣、廢渣排放,真實完成零排放。
3、工藝***點:
1、低造價:整個體系造價比傳統污水處理工藝節約60~70%。
2、運轉費用低:日常運轉費用僅運用少量電力,主要耗費品為枯燥生物質(如農作物秸稈、木粉、雜草、花生秸、殼等),固化劑、菌種等。
3、低辦理本錢:體系中沒有***宗的機械設備和繁雜的操作規程,無需專門聘任專業的辦理人員、監測維護人員。
4、高層次的生態效益:體系可以獲得高規范有機肥,完成了污染物的資源化使用,而且很多耗費農作物秸稈,直接將農作物秸稈轉化為有機肥,完成了污染物零排放和農業資源全回用的兩層目的。有機肥中的全效養分可以充分改善現在土壤條件,將現在過度運用化肥形成的土地板結、地力下降等問題一并改善。




更新時間:2022-06-28 10:29????瀏覽: